承包注塑机维修难道被割韭菜了注塑老板傻了
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由于工作原因,我经常有机会和各大塑胶厂的老板坐在一起喝茶聊天,分享他们对于市场的看法,也分析最新的技术和产品。
由于我调机经验丰富,也经常作为“排头兵”,活跃在生产一线,帮助解决实际问题。
前几天,接到金华宫总电话,唐工,有没有时间来我厂里一趟,最近遇到一个烦心事,厂里的产品总打不好,怀疑注塑机磨损,维修了零部件还是不行,头疼!
我到宫总厂里一看,原来是进料口附近有黑点。
按照道理来说这种问题比较好处理,先清理螺杆料筒,实在不行就整套更换。
宫总的师傅也是老江湖了,怎么没有判断出来问题呢?
宫总说,他师傅跟我说的一模一样,花了将近1万元更换了整套双合金的螺杆料筒,但是产品仍然是这样,一点变化都没有。
确定原因其实这种问题的原因,大多是由于料筒磨损、有脏东西等原因造成,但还有极少数情况是其他原因造成的,应该仔细排查。
既然换了料筒不行,就要排除是否和原材料的分解有关,或者其中掺杂了其他东西有关。
这种问题的排除方法也很简单,利用“空射法 ”,将注射座后移,手动射胶后观察射胶是否有黑点,如果没有,即可排查以上原因。
我仔细观察了射胶,发现并没有黑点,基本上排除原材料的问题。
观察产品我再仔细的观察了产品,发现产品采用的是点进胶的方式,并且进胶口的直径比较小,仅有0.8mm。
我问宫总,这原材料是纯PP(聚丙烯)吗?
宫总回答,是PP+阻燃。
一听到这里,基本上原因就已经锁定了,原来是阻燃粉末在进胶口由于速度太快,导致剪切应力加大,从而由于剪切热导致分解。
以上问题,在添加了阻燃的产品中比较常见,如果朋友在生产过程中加入了阻燃剂,应仔细排查由于阻燃在进胶口附近的分解。
至于解决方法也很简单,降低料筒温度,降低注射速度,增加注射压力,果然产品的黑点消失不见了。
有些黑点问题是由于料筒磨损导致,有些则不是,一定要仔细分析才能得出结论。
我一直认为,好的注塑机厂家应该帮助客户提升产能,提升利润空间,扩大市场占有率。
这也是我一直在做的事情。
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