低温阀维修1炉低温再热蒸汽堵板阀裂纹分析
一、裂纹描述
2016年4月20日,当电公司101A检修工作启动,随后设备部对低再、高再、主蒸汽管道所附属堵板阀进行MT检测发现:固侧、扩侧低再管道所附属的两只堵板阀,初步缺陷均为18个,且有个别缺陷表面裂纹长度均超出20mm。经处理后,固侧、扩侧堵板阀需焊补缺陷各为3个、1个,缺陷位置及尺寸见图1、图2所示。
图1:需焊补缺陷位置
图2:需焊补缺陷具体尺寸
二、裂纹产生原因分析
3.1、设备信息
本次检查的两只低再堵板阀型号均为SUSVSY61H-100 DN700,材质:WCB(美国牌号,铸造用碳钢),规格:公称壁厚:4.69cm,补焊处阀体实际壁厚约5.5cm。
3.2、裂纹产生原因分析
成型工艺原因:低再堵板阀体积较大,铸造时液体流动性难控制,易造成气孔、夹杂及组织疏松。这些成型缺陷都会减小堵板阀的有效承载面积,造成应力集中,从而在组织缺陷处萌发微裂纹,进而发展长大,参阅文献发现大部分裂纹区域非金属夹杂物比例偏高。从而得以佐证。
工况变化原因:堵板阀在水压试验及日常使用中,内外壁温差较大,易产生应力变化,且有文献记载裂纹区域的组织中珠光体明显粗化。设备长周期使用产生的老化及应力变化也是裂纹产生的原因。
三、裂纹处理方法及工艺
由于铸造件本身可焊性较差,焊接过程中易产生新的裂纹,且焊接后焊缝收缩不可避免,为避免阀体产生变形进而导致报废,合理的焊接工艺尤其重要。
镍基焊条由于强度高、塑性韧性好,在国内外已广泛应用于类似铸钢的补焊,其线膨胀系数介于珠光体钢和奥氏体钢之间,并接近珠光体钢,因此用镍基焊条可以大大减小补焊过程中温度变化所产生的热应力,进而降低焊接过程中新裂纹产生的可能,并且在203C检修中,公司用镍基焊条焊补的高再堵板阀经长周期运行后,在204C检修未发现新的裂纹。综合以往经验及参阅文献资料,本次低再堵板阀焊补工艺如表1所示。
表1:焊接工艺
四、思考与总结
铸造阀体的锅炉水压试验堵板阀近几年发现裂纹的很多,多数与铸造质量有关。为确保水压试验堵板阀安全运行,建议:
1、有条件时,应逐步将铸造的水压试验堵板阀更换为锻造的堵板阀。
2、锅炉启停时,严格依据规程控制升温及降温速率,降低温差变化所产生的应力作用。
3、日后加强对堵板阀的监督检查,确保设备安全运行。
分析人:翟亚民 许超
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